2006年底,我國燃煤發(fā)電裝機容量己達到4.84億kW,,用煤12億t,,煙塵排放量仍維持在300萬t左右,其中約有270萬t左右PM10的超微細粉塵可長期在空氣中漂浮,,影響大氣質(zhì)量和能見度,,特別是PM2.5粉塵以氣溶膠形式存在大氣中,木工脈沖除塵器能較好地收集更多的重金屬和99.8%以上PM10以下的粉塵,。
2,、煙塵治理環(huán)境標準要求越來越高

3、粉塵濃度對脫硫塔安全運行的影響
脫硫塔本身有除塵作用,,設(shè)計人員往往將脫硫塔一般考慮有50%除塵效率,,有些甚至設(shè)計為80%除塵效率。以一臺300MW機組為例.雙室3電場電除塵器煙氣出口質(zhì)量濃度256mg/m3,,排放量為506kg/h,,按脫硫塔除塵效率50%設(shè)計,就有253kg/h粉塵摻入石灰石漿液系統(tǒng)循環(huán),,影響脫硫效率,,也加劇了循環(huán)泵和噴淋系統(tǒng)的磨損,有的電廠運行不到半年,,循環(huán)泵及噴淋系統(tǒng)部件都因磨損更換,。大量粉煤灰也影響石膏結(jié)晶和品質(zhì)不利于銷售。更重要的是PM10以下的粉塵不能去除,,只有采用5電場或6電場的電除塵器才有可能得到改善,,但在占用場地和技術(shù)經(jīng)濟比較方面電除塵就失去優(yōu)越了。
4,、電除塵器對粉塵性質(zhì)敏感
電除塵器理論上除塵效率可達到99.5%以上,,但其對煙氣性質(zhì)較為敏感,受煙塵的比電阻,、濃度,、粒徑分布、溫度,、濕度和燃燒狀況,、運行中清灰效果、腐蝕等因素影響,,大多運行在96.0%~99.5%,。故煤的硫分和-元素的影響很明顯,某電廠燃煙煤,,灰分約20%,,硫分分別為2.0%和0.5%,對應(yīng)的除塵效率為99.75%和90.00%,。另外,,當飛灰中Siq加Alzq的質(zhì)量分數(shù)超過85%時,除塵效率顯著降低,,這是因為Siq在高溫下的揮發(fā)再冷凝會形成極細的微粉,,Alzq也常是以極微細的高岑土粉體存在,不僅難收下,,而且會在極板面上附成一層膜,,難以振打清灰導(dǎo)致電除塵器工作惡化,,這2種成分還是絕緣材料,比電阻一也很高,,導(dǎo)致粉塵粘附力相當大,,其粒徑微小對荷電和收集都很難,還會形成所謂電氣揚塵和造成電暈電流的急劇增加,。
木工布袋除塵器噪聲的控制有各種各樣的方法,,歸納起來為三類:降低聲源的噪聲;傳播路徑的噪聲控制,;接受器的防護措施,。
一、袋式除塵器聲源的噪聲控制
對袋式除塵器噪聲控制的較根本辦法,,就是使聲源的噪聲降低,。聲源的噪聲控制辦法是:
1、降低聲源的激發(fā)力,。一是要減少因空氣動力產(chǎn)生的沖擊和渦流的噪聲,;二是提高木工脈沖除塵設(shè)備風(fēng)機葉輪及轉(zhuǎn)軸的動平衡精度,以減少因布袋式除塵器風(fēng)機轉(zhuǎn)動不平衡產(chǎn)生的噪聲,;三是提供良好的潤滑以減少摩擦力;四是聲源隔振,。這些辦法都可有效地減少激發(fā)力,。
2、降低除塵系統(tǒng)中噪聲輻射部件對激發(fā)力的響應(yīng),。一是改變共振構(gòu)件的固有頻率(當激發(fā)力的頻率相當或接近于某構(gòu)件的固有頻率時,,將會激起構(gòu)件的強烈共振,由此產(chǎn)生激烈的噪聲),;二是采用阻尼材料,,以增加能量損耗,減少噪聲的輻射,。
3,、正確地安裝,合理地使用和維護保養(yǎng),,防止異常聲發(fā)生,。
二、接受器的防護措施
接收器可能是一個人或幾個人的集合,,或是噪聲敏感設(shè)備,。可采用耳塞,、耳罩或設(shè)置隔聲墻,、隔聲室,,使噪聲控制在允許水平,防止袋式除塵器噪聲的危害,。
三,、傳輸路徑的噪聲控制
1、聲源的輻射,。在噪聲源周圍或接收器四周,,使用設(shè)計得當?shù)母袈曊郑屄曉疵荛],,防止或減少袋式除塵器噪聲源向外傳播,。
2、聲的吸收,。利用聲的吸收原理,,采用良好的吸收材料,使袋式除塵器噪聲在傳輸途徑中不斷地衰減,。
3,、聲的反射。利用聲的反射原理,,采用不連續(xù)結(jié)構(gòu),,使聲能量反射給聲源,阻擋袋式除塵器噪聲的傳播,。
袋式除塵器有怎樣的優(yōu)質(zhì)特性:
1,、木器廠除塵器采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰技術(shù),克服了常規(guī)脈沖布袋除塵器和分室反吹除塵器的缺點,,清灰能力強,,除塵效率高,排放濃度低,,漏風(fēng)率小,,能耗少,鋼耗少,,占地面積少,,運行穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟效益好,。
2,、由于采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達到徹底清灰的目的,,所以清灰周期延長,,降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低.同時,除塵濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應(yīng)減低,,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命,。
3、檢修換袋可在不停系統(tǒng)風(fēng)機,,系統(tǒng)正常運行條件下分室進行.濾袋袋口采用彈性漲圈,,密封性能好,牢固可靠.濾袋龍骨采用多角形,,減少了布袋與籠骨的磨擦,,延長了除塵布袋袋的壽命又便于卸下布袋。
4,、采用上部抽袋方式,,換袋時抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,,由人孔處取出,,改善了換袋操作條件。
5,、箱體采用氣密性設(shè)計,,密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,,制作過程中以煤油檢漏,,漏風(fēng)率極低。
6,、進,、出口風(fēng)道布置緊湊,氣流阻力小,。
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