我國燃煤電廠具有“市場(chǎng)煤”“計(jì)劃電”的我國特色,,機(jī)組多樣,、用煤不定、參數(shù)多變,。
20世紀(jì),,在國內(nèi)對(duì)煙塵排放限值比較寬松的條件下,燃煤電廠對(duì)除塵器的選型經(jīng)歷了濕法洗滌,、十法旋風(fēng),、靜電除塵的過程。80年代曾有安徽淮南電廠,、山東南定電廠,、四川內(nèi)江電廠、云南普坪村電廠和巡檢司電廠嘗試采用袋式除塵器,,都是 反吹風(fēng)類型配玻纖濾袋,。受當(dāng)時(shí) 脈沖袋式除塵器技術(shù)水平的-,加上上馬匆促,,經(jīng)驗(yàn)不足,,相繼暴露出“破袋、糊袋,、高阻”等一系列問題,,較后以失敗告終。由于系統(tǒng)混風(fēng)不均,,導(dǎo)致局部超溫,,濾袋在短時(shí)間內(nèi)成批破損。后曾更換了多批玻纖耐高溫濾袋,,也因氣流分布不均,、控制系統(tǒng)等多種問題不能解決而較終改回了電除塵。

2003年,河南焦作電廠采用我國自行研發(fā)的低壓長(zhǎng)袋行噴脈沖技術(shù)對(duì)4#-220MW機(jī)組實(shí)施電改袋,,由于存在覆膜濾袋質(zhì)量不過關(guān)等問題,,經(jīng)歷了反復(fù)。在對(duì)3#-220M W機(jī)組改造時(shí),,吸取了4#機(jī)組的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),,作為國家“863”課題示范工程,力推“直通均流行脈沖”技術(shù)取得成功,。這是 我國利用自主技術(shù)實(shí)施燃煤機(jī)組電改袋的成功案例,。寶鋼自備電廠3#-350MW機(jī)組是 燃煤與高爐煤氣混燒型鍋爐,燃燒工況復(fù)雜,,煙氣參數(shù)多變,。2008年實(shí)施電改袋,采用直通均流行噴脈沖純袋式除塵器,,階梯形袋室,,入口設(shè)噴霧冷卻裝置(IDH )調(diào)溫,研發(fā)PPS超細(xì)面層,、PTF,;基布梯度結(jié)構(gòu)濾料,工程投運(yùn)至今已有58個(gè)月,,除塵器經(jīng)受了全燃煤,、較大混燒高爐煤氣、機(jī)組滿負(fù)荷發(fā)電,、煙氣噴霧冷卻調(diào)溫,、鍋爐爆管等多種工況的考驗(yàn),,取得高效、低阻,、長(zhǎng)壽命的良好成效,。
2002年,我國將內(nèi)濾分室反吹與外濾扁袋回轉(zhuǎn)反吹兩種袋式除塵技術(shù)相結(jié)合,,取長(zhǎng)補(bǔ)短,,研發(fā)成功具有自主知識(shí) 產(chǎn)權(quán)的分室定位回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵器,具有結(jié)構(gòu)緊湊,、清灰能耗低的特點(diǎn),。2008年用于山西漳山電廠3#, 4#-600MW機(jī)組電改袋,,曾走過“采用環(huán)鏈撥動(dòng)實(shí)現(xiàn)分室切換”的彎路,,造成故障頻繁、清灰失控,、除塵器高阻運(yùn)行,、影響正常發(fā)電的嚴(yán)重后果。2010年重又改為回轉(zhuǎn)切換機(jī)構(gòu),,基本上消除了這一弊端,,并在廣東湛江電廠2#-300M W機(jī)組電改袋項(xiàng)目中應(yīng)用,至今運(yùn)行正常,,取得了除塵脫汞,、節(jié)能減排的良好效果。
2003年,,我國在上海浦東水泥廠首推前電后袋復(fù)合除塵器,。電袋復(fù)合除塵器綜合了電除塵和袋除塵的優(yōu)點(diǎn),粉塵先經(jīng)電區(qū)荷電除去粗粒塵,、凝并細(xì)粒塵,,進(jìn)入袋區(qū),荷電塵在袋表面有序排列,,形成疏松塵餅,,有利于降低過濾阻力,提高過濾效率,。并且電區(qū)作為袋區(qū)的緩沖,,對(duì)煙氣的短時(shí)高低溫、4管爆裂,、超量泄氨等非 常工況具有防護(hù)作用,,因此更容易被接受。2005年用于天津軍梁城50MW機(jī)組電站鍋爐除塵,,并逐步擴(kuò)大到200MW,、300MW,、600MW機(jī)組應(yīng)用。2012年河南新密電廠新建2 x 1000MW特大型機(jī)組,,確定選用電袋復(fù)合除塵器,。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2013年底,,全國煤電機(jī)組裝機(jī)容量的20%以上已采用袋式或電袋復(fù)合除塵器,。2013年10月我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)袋式除塵委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱:袋委會(huì))組織對(duì)上海外高橋發(fā)電責(zé)任有限公司等10個(gè)燃煤電廠的28臺(tái)袋式除塵器進(jìn)行調(diào)研。被調(diào)研的燃煤電廠類型既有主力電廠,,也有熱電廠,;既有新建項(xiàng)目,也有改造項(xiàng)目,;既有純袋式除塵器( 19臺(tái)),,也有電袋復(fù)合除塵器(9臺(tái));裝機(jī)容量涉及100MW ,, 200MW ,, 300MW , 600MW ,, 1000MW各個(gè)能級(jí)。28臺(tái)袋式除塵器全都處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),,具有高效,、低阻、長(zhǎng)壽命的綜合高性能,,收到了節(jié)能減排的良好效果,。
布袋除塵器是 相互分離設(shè)置的箱體所組成的整體。它的配置是 一箱體預(yù)備運(yùn)行時(shí),,一箱體正通過反吹清灰,,而其余的箱體正進(jìn)行氣體凈化。
脈沖閥每一箱體都可由幣動(dòng)斷流閥與氣流隔開,,以便在其余箱體能在一箱體中進(jìn)行檢驗(yàn)與維修,,保證裝置的較佳運(yùn)行安全與可使用性.
氣體凈化時(shí),原始?xì)怏w由上部進(jìn)入過濾器箱體,,在原始?xì)怏w沉降管中垂直進(jìn)入底部,,在過濾器貯槽中回轉(zhuǎn)180°,再進(jìn)入上部,,由此,,一部分粉塵受慣性力作用而分離下來。
提高布袋除塵器的除塵效率:
1.除塵器的布袋在不同工作狀態(tài)下對(duì)除塵效率的影響
同一種除塵布袋在不同工作狀態(tài)下的分級(jí)效率是 不同的,,清潔除塵布袋的除塵效率較低,,除塵布袋積灰后的除塵效率較高,,清灰后除塵布袋的收塵效率有所降低??梢姴即龎m器起主要收塵作用的是 除塵布袋表面的粉塵層,,通常稱為二次過濾層,而除塵布袋僅起支撐粉塵層的作用,。所以清灰的強(qiáng)度要適當(dāng),,應(yīng)保留一定厚度的粉塵層,以免除塵效率下降,。
2.粉塵粒徑對(duì)布袋除塵器除塵效率的影響
布袋除塵器對(duì)0.2—0.4μm的粒徑,,普通除塵布袋在三種工作狀態(tài)下的收塵效率均較低,因?yàn)檫@一范圍的塵粒處在袋式除塵器作用原理"攔截作用"和"擴(kuò)散作用"的下限,,所以在0.2-0.4μm范圍內(nèi)的粉塵是 較難捕集的,。
3.除塵布袋結(jié)構(gòu)及粉塵負(fù)荷對(duì)布袋除塵器除塵效率的影響
除塵布袋表面沉積的粉塵負(fù)荷大小也與布袋除塵器的除塵效率有直接關(guān)系數(shù)。
布袋除塵器除塵效果的優(yōu)劣與多種因素有關(guān),,但主要取決于濾料,,布袋除塵器除塵效果的優(yōu)劣與多種因素有關(guān),但主要取決于濾料,。含塵氣體進(jìn)入箱體的濾袋過濾區(qū),,絕大多數(shù)粉塵被捕集在濾袋的外表面,而干凈氣體通過濾料進(jìn)入濾袋內(nèi)部,,凈化后的氣體經(jīng)過濾袋口進(jìn)入上箱體后,,再由出風(fēng)口排出。濾袋內(nèi)部的籠架用來支撐濾袋,,防止濾袋塌陷,,同時(shí)它有助于塵餅的清除和重新分布。布袋除塵器的濾料就是 合成纖維,、天然纖維或玻璃纖維織成的布或氈,。根據(jù)需要再把布或氈縫成圓筒或扁平形濾袋。根據(jù)煙氣性質(zhì),,選擇出適合于應(yīng)用條件的濾料,。布袋除塵器中除塵骨架的應(yīng)用也是 很廣泛的。除塵骨架地面除塵涉及的除塵點(diǎn)包括爐頂導(dǎo)煙孔,、裝煤機(jī)側(cè),、攔焦?fàn)t門、導(dǎo)焦柵,、熄焦車上方,。煙塵通過吸塵罩和管道收集后,經(jīng)和爐頂導(dǎo)煙車、裝煤推焦車和攔焦車連接行進(jìn)的伸縮套筒,,由集塵干管導(dǎo)入濾油阻火器,,再通過脈沖袋式除塵器凈化,凈化后的干凈氣體經(jīng)風(fēng)機(jī),、煙囪排入大氣,。克服了壓縮空氣脈沖清灰的作弊病,。反吹風(fēng)作用間隔大,,可采用長(zhǎng)濾袋,充分利用空間,,占地面積小,。采用梯形扁袋在圓筒體內(nèi)布置,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)樸,、緊湊,,進(jìn)步了濾袋使用壽命。
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